Etude de cas 2
- Elimination des températures imparfaites dans les moules métalliques et réduction des délais de mise en route.
- Contribue à améliorer la productivité.
Industrie des plastiques | |
| Produit | Bains unitaires |
| Nom de l'équipement | Presse PRF (polymère renforcé de fibre) |
| Fonctionnement | Production par lots |
| Nom de modèle | COS-16, COSR-16, MC-COS-16 |
| Fonctionnement | Pression amont: 7 bar (0,7 MPaG) Pression de réglage: - Matrice supérieure* (130°C) 2,0 - 2,4 bar - Matrice inférieure* (145°C) 3,8 - 4,2 bar *Contrôlez chaque moule métallique à la pression de réglage Quantité de vapeur 100 - 150 kg/h |
| Nombre d'années en service | Date d'il y a 19 ans |
La section technologie produits (département technologique) affirme:
Notre société utilise des moules métalliques montés dans 6 presses PRF pour produire des bains unitaires. Les moules métalliques sont chauffés avec de la vapeur. Jusqu'à il y a 7 ans, les unités de régulation de leur température contenaient des vannes de régulation provenant de producteurs différents. Toutefois, la température des moules fluctuait d'environ 10°C, ce qui généra des problèmes comme des fissures dans les produits finis et des imperfections au niveau du chargeur. En réponse à ceci, nous recourions sur site à des procédures comme la purge manuelle de condensât. Nous parvenions ainsi, d'une façon ou d'une autre, à gérer les principaux problèmes, mais il y avait des limites à ce que nous pouvions faire de cette manière.
Plus tard, lorsque nous avons dû remplacer une vanne de régulation, nous avons opté pour un COSPECT TLV (MC-COS). Un tel appareil fonctionnait déjà depuis 19 ans sur un autre type de presse.
Après l'installation du COSPECT, les fluctuations de température sont descendues à 1 - 2°C et les imperfections aux produits attribuables aux problèmes de température étaient quasiment éliminés.
De plus, l'élimination du besoin d'effectuer des purges de condensât manuelles a entraîné une hausse de 5% de la productivité.
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COSPECT Actualité
Etudes de cas
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